viernes, 23 de octubre de 2009
Parte Electronica del Proyecto Montada en Vaquelita
lunes, 19 de octubre de 2009
PRUEBA DE COMUNICACION Nro. 1 ENTRE LOS PICS Y LA PC
H = Humedad (Valor preestablecido por software)
T = Temperatura (Valor medido en ese momento)
D = Distancia (Valor preestablecido por software)
luego escribire el protocolo usado para esta comunicacion, ya que la comunicacion entre el Robot y el Control es de un solo sentido, es decir solo el Robot le enviará datos al Control
Aqui les dejo el video de la Prueba realizada. puedes verlo desde Aqui
sábado, 3 de octubre de 2009
Repositorio de Electronica y Emulation para Desarrollo Linux
Ya hay un repositorio de desarollo para micero dispositivos, en http://74.86.158.5/~op0014t/mckayemu/massenkoh-deb/devel-micro/ se pueden revisar los paquetes, las herramientas nuevas son cross-compiladores como el wla-dx o la suite cc64 que es para compilar en emuladores como ATARY, GB, NES y otros que usan los micros motorola o Z80 famosos. Este repositoro es completamente compatible para versiones de linux etch, sarge y lenny.
Otra característica importante es la gran interaccion y sincronizacion entre los paquetes para desarrollar en micros PIC, especialmente el 16XX, y la actualizacion del gran odissey, ademas de un framework (puf) para un facil manejo de la plataforma en linux. Los ides estan tambien presentes en versiones actualizadas.
Otra de las innovaciones con respecto a otros paquetes similares, es la documentacion y la zona de desarrollo, ubicadas en /var/emulation/devel, la documentacion es extensa y muy actualizada, esta es la principal diferencia con respecto a otros paquetes.
Esta suite se espera que sea incluida en el ultimo release de VENENUX 0.8, puesto que es la unica rama de dicho repo que es libre.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Una Vision preeliminar de como verá el robot la zona de Riesgo (Prueba 3)
Problema con el control de traccion del motor (SOLUCIONADO el 25/08/2009)
La falla que ocacionaba era que uno de los motores no giraba en un sentedio, este sentido hacia que el robot no retrocediara como deberia de hacerlo en perfectas condiciones.
Otros componentes que podia causar la falla era un transistor de suicheo el STS9014 (encuadrado de color amarillo) o el transistor de potencia 2SA1357 (encuadrado de color azul)
a continuacion fotos de la sustitucion del del componente